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阿特拉斯凿单臂凿岩台车钎具磨损加快?故障在哪?

发布:2021-11-11 17:25,更新:2021-11-11 17:25

钎具是凿岩台车钻爆施工工程中的常规耗材之一,钎具的消耗量及其使用寿命会直接影响到施工成本。从实际使用结果统计来看,钎具寿命的80%是取决于凿岩台车现场使用环节。因此,掌握凿岩台车的使用与维护、凿岩台车故障的排查就显得尤为重要。那么阿特拉斯凿单臂凿岩台车钎具磨损加快是什么原因造成,来听听渝交重工凿岩台车专业技师怎么说。凿岩台车问题?百度一下,渝交重工,你就知道了!

举例说明, Atlas Copco 104型单臂凿岩台车在使用400h后,便频繁出现钎尾断裂或钎尾连接螺纹严重磨损故障,有时工作15h就需更换一次钎尾。 该故障发生时,伴有钎具连接套发热、回油管剧烈抖动现象,凿岩机作业效率明显下降。

图1 Atlas Copco单臂凿岩台车

该凿岩台车由凿岩机、推进梁、大臂、底盘,以及液压、供气、供水和电气系统等组成。其凿岩机使用的钎具由钎头、钎杆、钎尾以及连接套组成,其中钎尾与凿岩机动力输出端连接,如图1所示。

根据该凿岩台车工作原理分析,可能导致该故障的主要因素为凿岩机、推进梁上的机械传动装置及液压系统出现故障。为此我们按照先易后难、先机械后液压以及部件互换法逐项进行排查。

1、检査凿岩机

由于故障Zui终表现为钎尾断裂或钎尾连接螺纹严重磨损,因此初步怀疑凿岩机可能存在故障。在对该凿岩台车凿岩机进行拆卸、分解、清洗、组装、调试后,故障依旧。

为判断该故障是否与凿岩机有关,我们采取部件互换方法,将工地上同型号且工作正常的凿岩机安装在出现故障的凿岩台车上,通过实际作业测试,原有故障重新出现,由此可判断该故障与凿岩机无关。

2、检査机械传动装置

推进梁上的机械传动装置主要作用是在足够的推进力下,使钻头与岩石紧密接触,以确保凿岩机的冲击能量作用在岩石上。如果推进梁钢丝绳滑轮轴承损坏或滑块间隙不合适,就会增加相关部件之间的摩擦力,使作用在岩石上的推进力小于正常值。推进力不足无法保证钻头和岩石紧密接触,Zui终将导致连接套发热以及钎尾磨损加剧。

经检査,该凿岩台车推进梁钢丝绳滑轮轴承有一定磨损。更换新轴承并按技术要求重新调整滑块间隙后试机,故障现象依旧。用红外测速仪检测钻进时钎杆转速为190r/min,属正常范围。至此,可以排除机械传动装置存在故障的可能。

3、检査液压系统

该型凿岩台车液压系统主要由主泵、换向阀组、蓄能器、回油单向阀、液压油散热器、回油滤芯、推进缸、主泵加载电磁阀、补油泵以及液压油箱等组成。对于液压系统故障,根据先易后难的原则进行排除。

(1)检测液压油温度

在凿岩机作业30min后,用红外测温仪检测液压油温度已经达到70℃,液压油温明显上升较快,这说明液压系统可能发生内泄或散热效果不良。

(2)检査蓄能器及回油油路

若蓄能器内氮气不足,将起不到缓冲作用,将造成油管剧烈抖动。经检测发现,蓄能器内氮气压力偏低,但这并不是影响此故障的主要原因。

为此按要求将蓄能器内氮气充到高压9.5MPa 、低压2.5MPa。试机时,打开蓄能器检测观察口,检査蓄能器回油膜片明显鼓胀。査阅该台车技术资料得知,其变形在规定范围内。

为査找回油管高频振动原因,将回油管直接连接到液压油箱(不经过回油单向阀、液压油散热器和回油滤芯)后,回油管高频振动现象消失。但是检査回油单向阀、液压油散热器和回油管路,均未发现异常。由此说明故障与回油单向阀、液压油散热器和回油滤芯等部件无关。

(3)检测推进缸

若由于推进缸产生内泄而造成推进压力达不到规定值,将导致钎头与岩石接触不紧密,引起钎杆在冲击力的作用下向后发生微小位移。这种位移传递到连接套与钎尾连接处,不仅会造成连接套、钎尾发热和磨损加剧,还会引起回油管振动。观察推进压力表显示推进缸压力为6.5MPa,在正常范围内。为保险起见,我们更换了推进缸密封件进行试机,故障仍然存在。

(4)检测主泵加载电磁阀压力

图2 凿岩台车主泵加载电磁阀液压回路

1、主泵 2、6、7单向阀 3、主电动机 4、流量控制阀 5、主泵加载阀

该型号凿岩台车主泵加载电磁阀液压回路主要由主泵1、单向阀(2、6、7)、主电动机3、流量控制阀4、加载电磁阀5等组成,如图2所示。其中主泵加载电磁阀外形如图3所示。

图3 主泵加载电磁阀外观图

AG-定位与冲击切换测压口

BG-低速高速冲击切换测压口

在启动电动机之前,在主泵加载电磁阀的BG和AG测压口分别连接1块量程为40MPa的压力表。启动电动机,低速冲击时测得BG测压口压力为23MPa,AG测压口压力为11MPa;高速冲击时BG测压口压力为8MPa,AG测压口压力为20MPa,均为正常值。

随着冲击时间的延长和油温的升高(70℃),主泵加载电磁阀压力下降到17MPa。将该电磁阀锁定在开启位置,检测油温仍为70℃,压力仍为17MPa,由此说明主泵加载电磁阀正常。

(5)检测主泵压力

在主泵空载时检测其压力为23MPa;在凿岩机冲击作业时,其压力下降到21MPa;随着油温的升高,凿岩机冲击作业时主泵压力下降到17MPa。这说明主泵在液压油油温升高后,产生严重内泄。 更换主泵后,检测凿岩机空载和冲击时油压稳定,液压油温正(50℃ ),故障现象消失。将该凿岩台车修复后,1支钎尾可使用100h以上。

4、教训及体会

此凿岩台车仅工作400h就出现上述故障,我们当时错误地认为其主泵不可能过早损坏,故障应是在凿岩机上。由于排査方向出现错误,且对液压系统故障的排查顺序不当(应先排査泵,再排查阀及工作装置),致使对该故障进行排查时走了许多弯路。

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重庆渝交重工机械有限公司,简称渝交重工,成立于2018年。是在重庆交通职业学院 支持下,为响应国家“产学研用”发展战略号召,以推进安全、环保、高效的地下工程机械 化施工发展组建成立。目前公司专注于凿岩台车后市场,在行业内是少数同时真正具备凿岩台车销售、维修及再制造、应用技术培训、租赁、运营“五位一体”全套服务能力的企业。公司拥有一支高理 论、强实践的技术团队,技术骨干均来自国企施工单位,从事地下工程设备(凿岩台车、湿喷台车)维修及设备管理工作30年以上。“匠心渝交、交融世界”是渝交的企业文化,立足西南,面向行业,致力于成为中国的地下工程机械化施工关键设备全套方案解决供应商。 渝交人既有专注的心境、又有开放的思想。以匠心致初心,秉承工匠精神,努力成为您身边的工程机械服务专家!


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